針對熔體泵在高揍充板材生產(chǎn)線上使用過程中出現(xiàn)的電流波動過大而造成的驅動電機過載跳車問題,提出了通過調整減速箱速比來提高熔體泵輸出扭矩的解決方案,解決了熔體泵的電機、減速箱和變頻器的匹配問題,經(jīng)過改造,其驅動電機電流為額定值的55%,扭矩為碩定值的60%,達到預期目的。
該生產(chǎn)線自試車以來,當擠出機產(chǎn)量為600kg/h時,熔體泵的轉速為10 r/min,驅動電機的電流為62A;當擠出機的產(chǎn)量提高至800kg/h時,驅動電機的電流過載,造成全線停車。初步分析原因是電機在低頻下運行,輸出扭矩不足所致。在試車過程中將熔體泵的轉速10r/min提至14r/min,還是會造成熔體泵的電機電流過載停車;同時由于熔體泵轉速相對過高造成熔體物料溫度升高,物料分解,泵前壓波動過大,熔體泵不能“吃飽”而產(chǎn)生氣穴、泵后壓不穩(wěn)定等一系列問題,擠出的片材表面產(chǎn)生氣泡,制品不合格。
造成以上問題的原因主要是由于驅動電機與減速箱速比不匹配,造成減速箱輸出扭矩小于熔體泵工作所需扭矩,電機電流超過額定電流;另外驅動電機在低頻下運行也是造成問題的原因之一。
確定熔體泵的驅動系統(tǒng)時要考慮熔體粘度、流動性等物理特點,熔體粘度大、流動性差的物料需要的扭矩較大,不能選擇熔體泵轉速的上限;熔體粘度小,流動性大的熔體需要的扭矩較小。對于變頻電機與變頻器的驅動系統(tǒng)設計要盡量避免變頻器在低頻下工作,防止由于變頻器在低頻下工作造成的驅動系統(tǒng)驅動扭矩不足問題。